舞阳钢铁有限责任公司节能减排工作突出

时间:2019-03-13 13:35:17
截至今年6月,舞阳钢铁公司提前六个月完成了国家规定的“十一五”节能总量,累计累计标准煤14.4万吨,超过44000的节能计划目标吨标准煤。每吨钢的综合能耗从2006年的262公斤标准煤下降到目前的193.5公斤标准煤。
 
加强精细化管理,促进节能减排。公司完善了组织管理体系和指标评价体系,以主要领导者和副组长为主导,建立了节能减排领导小组,协调全公司节能减排工作;建立节能减排定期会议制度,修订完善节能减排指标评估体系,加强节能减排工作管理。目前,公司已形成了一个领导关注,人才指标,严格考核的管理网络,极大地促进了节能减排的发展。为改善管理体制,机电部在“十二五”期间率先制定了公司节能规划方案。
 
依靠科技进步,大力推进节能技术改造项目。 “十一五”期间,公司采用多项先进技术推进节能减排。首先,天然气取代重油,提高锅炉燃烧效率。 2006年,该公司实施了22t/h锅炉和16t/h锅炉的油气转换。与改造前相比,仅22吨锅炉的燃烧效率将提高15%以上,每年可节省1000多万元。二是天然气取代水煤气,进一步提高能耗指标。从2009年4月底到2010年4月底,公司完成了钢轧炉,步进式加热炉和9个热坑的节能改造项目。第三是利用电炉产生的余热。公司拥有四台100吨超大功率电炉。为了达到环保标准和烟气余热利用,公司建立了余热利用系统,用废热蒸汽取代快速锅炉真空,每天节约3万立方米天然气。自今年3月底以来,余热锅炉回收项目已经完成并投入生产。从今年4月初到7月底,仅有两个重大技术改造项目 - 油气和余热锅炉回收,已经节省了近5000万元的产量。此外,经权威投资审查专家评估后,国家发展和改革委员会批准了石油 - 燃气和余热锅炉回收技术改造项目。根据武冈节能技术改造项目节能审计报告,全国金融奖励基金共获得1525万元。
 
为了加强能源研究,今年年初,公司成立了一个能源研究小组,分为五个研究小组:水,电,气,氧和蒸汽,以促使所有单位减少能源消耗。在日常生产中,公司的能源研究团队严格掌握各种能源媒体的管理,对各主要工厂的水,电,气设备进行了普查,并对“大马”的不合理设计和情况进行了专项整治。和小型车“。结果非常好。例如,水系统研究小组修改了电厂6号泵站7系统的高压泵,并将500千瓦的电机改为200千瓦的电机,节省了近300度的电力消耗一个小时内;电力研究团队结合当前的生产情况。对电厂变压器容量和电厂总产量的研究与实际生产不匹配。制定改进计划。总跌落的变压器从31500KVA转换为16000KVA,三个总跌落的变压器从16000KVA转换而来。 10000KVA,年基本电费可直接减少500多万元;结合炼钢生产的实际情况,能源研究团队将制定变压器更换计划,计划实施后可节省320万元基本电费。

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